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      電廠膠球清洗改造的背景及技術改造的必要性

      2022/10/11 10:12:31 字體:  瀏覽 281

      電廠膠球清洗改造的背景及技術改造的必要性

      電廠膠球清洗改造的背景:
           
      膠球清洗系統因收球率低無法正常投用,設備處于長期閑置狀態,造成凝汽器銅管內壁結垢、堵塞嚴重,端差增大,真空度降低,機組熱耗增加。
           
           膠球清洗裝置系統技術改造的必要性:隨著水源的污染加劇,循環水水質控制成本越來越高,客觀上加劇了凝汽器銅管的結垢傾向,膠球清洗系統能否正常投運對于凝汽器來說就顯得尤為重要,只有膠球清洗系統長期正常投運并且收球率能達到要求,才能真正保持凝汽器銅管的清潔度,降低凝汽器端差,提高機組真空度,降低循泵耗電率,保證機組長周期安全經濟運行。通過“表一: 4號機凝汽器清洗前后近似條件下參數比較”,膠球清洗系統對機組的經濟性有著顯著的影響,對其實施改造顯得尤為必要。

      膠球清洗改造原因及預計使用效果

           凝汽器銅管、收球網正反兩面、系統管道、裝球室、閥門結垢、堵塞嚴重。
           冷卻塔填料膠球堵塞。
           循泵耗電率高。
           端差高、真空度低,影響機組換熱效率,不符合機組對標要求。
      原因分析:
           1 3、4號機膠球清洗系統因收球率低長期閑置,造成循環水雜質、處理后的水生物遺留物、泥沙附著凝汽器銅管管壁上,試投膠球時,造成銅管生膠球堵塞現象,使機組的端差增加、真空度降低,影響機組換熱效率。
           3、4號機原膠球清洗系統為某公司產品,倒V形結構,停機檢查發現收球網、擾流板、裝球室做工極為粗糙,膠球泵泄漏銹蝕嚴重,管道閥門選不合理,多采用普通閘閥,全開狀態下仍堵塞25%通流面積,系統水阻大,堵球卡球嚴重。
           收球網反面結垢嚴重,反沖洗效果不佳,設計.上存在問題。表二: 3、 4號機膠球清洗系統檢查圖片

      方案可研:
           1、2號機膠球清洗系統為某產品,倒V形結構,從機組2005年投產至今,收球率一直能保持在95%以上,并且維護成本很低。
           1、 2號機與3、4號機膠球清洗系統主設備比較:約通過廠家原始資料,1、2號機存在以下優點:

            收球網采用格柵結構,整個網板迎水面無焊接結構,徹底解決了一般焊接結構收球網的應力變形與焊接腐蝕的問題。
          
           網設置有根據水力系統實驗設計的膠球導流板,使膠球回收順暢。

           用進口專用膠球泵。膠球循環泵有足夠的揚程和流量。保證膠球正常連續運行。膠球泵電動機配套進口。
          
      收球網 差壓測量系統:進口。

          收球網內部與循環水接觸的不銹鋼:采用: DIN1.4439(相當與ASTM317LN) /DIN1.4462 (雙相不銹鋼)。
          
           球網殼體材 質與防腐:殼體采用碳鋼Q235,與水接觸的內表面設硬質襯膠,襯膠采用天然橡膠,整體硫化,襯膠厚度為3mm。殼體外表面涂防銹漆。
           就地控制系統與DCS的信號:控制系統預留與買方DCS控制系統的接口信號,信號
      采用干接點硬接線方式連接。

           2011年5月通過對4號機銅管進行高壓水清洗、調整循環水系統運行方式(提高循環水壓力、延長收球時間),收球率能達到95%以上,但仍存在以下問題:

           原膠球 系統抗干擾能力較弱,一旦循環水水質惡化嚴重,如夏季洪水期間,將易造成系統的重新癱瘓。
          循泵耗電率增加,系統投運時因閥門選型不合理,運行人員就地操作量較大。
           3、4號機收球網反面結垢問題,通過反沖洗不能解決。
           建議按照1、2號機進行改造。

      預計使用效果::
          
      1.根據表一:4號機凝汽器清洗前后近似條件下參數比較:真空平均.上升1Kpa,按0.1Kpa對應0.309g/kwh供電煤耗計算,降低供電煤耗3.09g/kwh;端差下降2.5°C,按1°C對應0.66g/kwh供電煤耗計算,降低供電煤耗1.65g/ kwh,兩項指標共計降低供電煤耗4.74g/kwh,按照單機月發電量1.5億計算,月可節約標煤:711噸,兩臺機組月可節約標煤:1422噸。循泵耗電率較堵塞前明顯下降。

           2.參照1、2號機進行改造,可有效保證膠球系統投運率和收球率,提高凝汽器換熱效率,降低機組熱耗,提高機組經濟指標。
          
      3.提高設備可靠性,降低檢修維護費用和人員勞動強度。

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